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粗紗機的使用和改進

        

  粗紗機應用于紡前準備的最后一道工序,直接影響著紡紗質量的好壞。在生產過程中,紡紗企業的工藝人員總結了一些開好粗紗機的實踐經驗,他們還根據自己的需要對粗紗機進行改進,使其更好地運轉,提高使用效率和工藝穩定性。以下介紹一些粗紗機的使用和改進經驗,希望能對企業有所幫助。

  方法一

  選擇合適假捻器提高粗紗質量  

  假捻器雖然只是粗紗機錠翼頂端的一個小部件,但其作用非常重要。它可以增加粗紗紡出段的捻回數,縮短無捻區的距離,增加紡出段粗紗的張力,減少伸長率和前、后排產生的伸長率差異,減少粗紗機的斷頭率,最終提高產品質量及粗紗機的生產效率。

  目前,我公司使用的假捻器主要有兩種材質,一種是塑料假捻器,一種是橡膠假捻器。不同材質假捻器的假捻效果也不一樣,而假捻效果好壞直接影響成紗產量與質量。

  假捻器溝槽的多少、疏密對假捻效果都有影響。溝槽較深、較密的假捻器成紗張力大、條子抱合力大、毛羽少、條干好,如FA系列粗紗機就采用高后排的方式,這樣能縮短無捻區,使條子捻回數與前排一樣,減少前后排伸長率的差異。在假捻器的選型過程中我們發現:塑料摩擦力大、耐磨、耐油,但容易老化;橡膠的摩擦力大假捻效果好,但耐磨性差。企業應該根據自己的需要科學選擇。

  假捻器是粗紗工序不可缺少的重要器材,它是影響紗線各項指標的重要因素,合理選型假捻器能有效降低粗紗伸長率、條干不勻和重量差異,成為提高紗線質量一項重要工作?!鹾颖绷?a href='http://www.ai186.com' title='錦橋紡織網' target='_blank'>紡織有限責任公司李瑞建羅玉民

  方法二

  注意故障排除提高粗紗機工作效能

  我公司于2012年6月從天津宏大紡織機械有限公司購進了3臺JWF1425型粗紗機。該設備與精梳機實現同步控制,采用顯示屏觸摸操作的方式實現人機對話。通過一段時間的使用,我們發現了一些故障問題,并積累了一些解決故障問題的經驗與方法,現在將這些經驗方法與大家共享。

  故障一:整臺冒頭、冒腳及張力不當,原因可能是筒管電機與錠翼電機不同步。我們采取的處理方法是檢查各處緊固螺絲,檢查布線,同時及時清理飛花。故障二:紡紗過程中出現強捻紗,原因可能是提供的錠翼電機編碼器螺絲松動或聯軸器損壞,或是電機缺油、倒裝電機運行不匹配。我們采取的處理方法是更換編碼器緊固螺絲、檢查電機軸承。故障三:紡紗過程中出現粗細條,原因可能是熟條不均勻、喇叭口破損、錠翼通道掛花、飛花附入。我們采取的解決方法是加強熟條不勻控制,檢查喇叭口完整情況,定期清潔錠翼,規范操作。

  故障四:紡紗過程中出現飄頭紗,大紗容易飄頭的原因可能是錠翼轉速與滿紗轉速不同步、操作不正規,各層張力不一致、溫濕度不穩定等。故障五:龍筋不升降,正常紡紗過程中,龍筋突然不動,粗紗在同一地方卷繞,其原因可能是電磁離合器磨損、有油污在離合器片內、電磁離合器間隙不當。針對這些原因,我們采取的解決方法是更換離合器片、用汽油清洗離合器片、合理調整離合器間隙。

  通過生產實踐,我們積累了排除粗紗機故障問題的經驗,為設備的良好運轉打下了基礎,進一步提高生產效率、保證生產正常,發揮了JWF1425型粗紗機的最大工作效能?!鹾颖绷萍徔椨邢挢熑喂纠钊鸾_玉民

  方法三

  調整條筒位置提升換筒、倒筒效率

  我公司現有3臺FA481型粗紗機。在生產使用過程中我們發現,該設備條筒的排放位置存在一些弊端,主要表現在以下幾方面:一是靠近車面的條筒在換筒時需提前倒筒,工人勞動強度較大,在質量控制方面不易發現錯筒及疵點;二是機后斷條接頭和清潔機后車面時很不方便,且吹吸風很容易將飛花吹入棉條筒內,隨棉條紡入粗紗形成紗疵;三是在保養掃車、設備檢修時,需先移開機后條筒才能工作。

  針對以上幾個問題,我們根據生產實際要求結合運轉操作,對條筒位置進行了調整。將粗紗機后的第2根導條輥后的分條器移至第3根導條輥后面,其余機件位置不變。使靠近機后車身的第一排條筒距車身500毫米,第三四排條筒遠離車身后移,使第3排條筒與第2排條筒間距由原來的800毫米縮小至500毫米。

  調整完畢后,經過生產實踐,粗紗機運轉正常,由于條筒排放位置造成的幾方面弊端也隨之迎刃而解。換筒、查筒、捉疵、保養、檢修均無需倒筒、移筒,操作方便快捷,減輕了工人勞動強度,也基本解決了吹吸風吹入條筒形成的飛花紗疵。

  (山東基德生態科技有限公司 關愛軍 張義美)


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