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噴氣織機絞邊裝置的改造

        

  噴氣織機在織造時,由于多數織物為毛邊織物,邊上的經紗容易脫落。絞邊裝置的作用是每一次引緯后使緯紗被絞邊紗纏繞,從而起到固定經紗的作用。

  方法一 改造絞邊器頭部

  提高織機效率

  舒美特噴氣織機采用電子絞邊裝置,特點是結構簡單,調節方便。但缺點是絞邊絲在皮帶里面捻絞,容易纏到皮帶上,繞到皮帶輪里面,造成皮帶輪卡死,產生絞邊器停止故障,影響織機的效率。為此,有關技術人員對絞邊器頭部進行了改造。

  具體改造方法為用一根直徑2毫米的鉛絲彎成扁形彈簧。將原來絞邊器頭部的舌狀鉛絲去除,裝上扁形彈簧,用螺絲擰緊。絞邊絲在扁形彈簧里面扭轉,扁形彈簧的作用是將絞邊絲和絞邊皮帶、皮帶輪完全隔開,使絞邊絲無法碰觸絞邊皮帶和皮帶輪。經過改造后的絞邊器使用正常,再也沒有產生絞邊絲纏到皮帶上,產生絞邊停機等問題。

  另外,絞邊皮帶上的兩個導紗器在經過長時間運轉后會損壞,但是絞邊皮帶還可以使用。于是我們對絞邊皮帶進行改造修復,具體方法如下:采用廢舊O型綜絲作為材料,一根O型綜絲可做兩個導紗器,利用O型綜絲上、下兩個穿綜直條的孔作為絞邊絲的導紗孔,將綜絲兩頭端各截2厘米長,再沖兩個小孔,用細鉛絲和強力膠固定在皮帶上。改造修復后的絞邊皮帶使用情況良好,不影響布邊質量和織機的效率,可延長使用3~5個月?!鰮P州恒誠織布有限公司崔紹鴻范鐵軍

  方法二 改進傳動軸

  減少故障次數

  豐田JAT610型噴氣織機的絞邊系統采用游星絞邊,其動力傳動為單側同軸傳動,即左右兩側游星絞邊裝置依靠同一根長軸傳動。該長軸在高速轉動時易產生跳動現象,容易造成固定托腳及長軸局部磨損,產生絞邊裝置工作不良及軸頭磨損發熱現象。

  分析發現,絞邊裝置在高速轉動過程中,由于兩端托腳跨距過大,使得該軸加工精度和裝配精度稍不精確就容易產生抖動現象,增加了軸頭、軸襯磨損,造成絞邊裝置傳動不良等故障,嚴重的甚至會產生異常發熱現象。解決方法是在長軸中部增加一個帶潤滑油路的支撐托腳,使原來的兩端支撐變為三點支撐,減小軸的跨距,這樣既可分散長軸本身自重和齒輪壓力,還可保持軸的運轉形態,減少變形引起的擺動。經過試用觀察,加裝了中支撐托腳的傳動軸,明顯減少了抖動、擺動現象,無軸端異常發熱,可以穩定可靠地完成對兩側絞邊裝置的動力傳輸任務。

  在我廠所有JAT610型噴氣織機推廣運行一年后統計發現,絞邊游星故障月均僅為0.5臺次,比改造前的月均8臺次下降了94%,取得了良好的效果。■五環集團實業有限責任公司曹安平

  方法三 改良絞邊筒子架

  防止退繞時脫圈

  公司在OMNI-plus型噴氣織機上織制雙幅府綢時,所用中間絞邊裝置為垂直紗羅筒子架,其絞邊紗筒子為圓錐形筒子。所用絞邊紗一般為60dtex~75dtex。使用錐形筒子的缺點是:由于絞邊紗表面光滑,在織造過程中絞邊紗退繞速度慢,且在錐形筒子的頭端和尾端的絞邊紗張力不同,退繞時會造成脫圈,使絞邊紗松弛,影響織機效率。

  我們通過改造絞邊筒子架解決了上述問題。以行星絞邊裝置配用的筒子架取代原筒子架,改絞邊錐形筒子為圓柱形筒子。為保證絞邊良好,要做好以下幾點:首先,保證圓柱形筒子紗成形良好。在筒子紗成形過程中,張力要適當。張力過大會使紗線受到過多伸長而失去原有的彈性;張力過小則使紗線在退繞過程中松弛,造成絞邊不良。其次,保證絞邊紗張力。移動筒子架長槽內的螺釘,通過張力補償彈簧可以使絞邊紗達到所需張力。如果通過所提供的補償彈簧不能得到所需的經紗張力(比所需張力大),可去掉張力補償彈簧,通過調節絞邊紗防退彈簧得到所需張力。

  實踐表明,分幅絞邊裝置改造后可提高織機效率10%~15%?!龊颖笔『馑h大集團有限公司劉連炬


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