降低特細號高密織物經紗毛羽的研究
測試條件:YG172型毛羽測試儀,溫度24 ℃,相對濕度65 %,測試長度為10 m,速度為30 m/min,測試30次取其平均值。 由表1可看出,2 mm的短毛羽較多,是組成紗線毛羽的主體,在織造過程中危害性較小;3 mm以上毛羽雖相對較少,但對織造生產危害甚大。 3.2 絡筒工序毛羽產生的原因 絡筒工序紗線毛羽是指紗線經絡筒后筒子紗上的毛羽,有時也稱為再生毛羽。造成絡筒工序紗線毛羽形成的主要原因如下。 (1)自動絡筒機機速高,紗線與各部件碰撞和摩擦嚴重,使一些包卷入紗體中的纖維端露出紗體,形成新的毛羽,或將原有短毛羽刮成長毛羽。 (2)絡紗張力和絡紗速度對毛羽的影響非常明顯,絡紗張力和速度增大,紗線跳動嚴重,紗線和絡紗部件的碰撞和摩擦加大,使毛羽增多。 (3)槽筒速度和槽筒的材料影響毛羽的產生,槽筒速度和毛羽數成正比關系;在相同工藝條件下,金屬槽筒的毛羽數比膠木槽筒的毛羽數降低10 %以上。金屬槽筒有消除靜電的作用,表面經特殊處理后,耐磨性能好,有利于減少毛羽數。而膠木槽筒耐磨性差,易被紗線磨出溝痕,溝痕又對紗線摩擦,使毛羽增加。 (4)槽筒摩擦傳動是產生毛羽的又一個主要原因,尤其是絡圓錐形筒子時,筒子母線上只有一個傳動點速度等于傳動槽筒的表面線速度,其余各點在卷繞過程中均產生滑移,筒子與槽筒的速度差愈大,對紗線的摩擦愈嚴重,毛羽增加愈多。 JC 5.8 tex和JC 7.3 tex管紗經過自動絡筒機后筒紗的毛羽測試結果見表2(測試條件同表1)。 表2 筒紗毛羽測試 根/10m
注:自動絡筒機為日本村田No7-Ⅱ型,絡紗速度1 000 m/min。
從細紗機上下來的管紗與自動絡筒機絡筒后的筒紗毛羽增加情況見表3。
表3 絡筒后筒紗毛羽增加率 %
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