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兩種自動絡筒機產量對比

        

  我公司最近安裝了6臺賜來福ACX5型自動絡筒機,該機是賜來福近幾年開發的一款新型自動絡筒機,具有質量高,產量大,消耗少,效益高等特點。但在使用中發現,在生產R9.8tex品種且設定同樣絡紗速度800米/分時,ACX5型的產量低于原有No.21型自動絡筒機。我們對其進行研究分析,并進行了改進,設置合適的工藝,最終實現新型絡筒機的高質、高產、高效。

   從表中數據可以看出,在現設定的工藝下,ACX5型(新自絡)的產量低于No.21C型(老自絡)。

  我們發現,新自絡配備烏斯特QUANTUM3型電清器,老自絡配烏斯特QUANTUM2型電清器。由于兩種電清器型號不同,不能設置成完全一樣的清除參數,但從實際10萬米清除紗疵數來看,新自絡57.7個,老自絡49.1個,新自絡比老自絡切除紗疵多,所以捻接次數多,用時多,導致效率下降,產量降低。

  設定老絡筒工藝絡紗速度為900米/分,上機實測槽筒表面線速度仍為900米/分;設定新自絡工藝絡紗線速度也是900米/分,上機實測6號車一單錠為835米/分、7號車一單錠為701米/分、8號車一單錠為641米/分。上車觀察發現,因機臺、錠子之間差異,絡紗錠管紗大小不同,絡紗張力也不同,要保持恒定張力,張力調節的大小不同,槽筒減速力度不同。由此分析,新自絡槽筒自動降速以滿足絡紗恒定張力是造成產量低的主要原因。

  工藝設定的絡紗速度,為何實際運行卻達不到?觀察分析認為,該6臺ACX5型自絡帶有紗線張力勻整裝置,絡紗張力設定為5厘牛,而R9.8tex試驗室實測其斷裂強力平均值為131厘牛,按照ACX5型自絡工藝要求,絡紗張力設定范圍為原紗斷裂強力平均值的8%~12%,應在13厘牛左右,張力勻整裝置才能微調而達到恒定張力。正是由于張力初始設定值(5厘牛)太小,紗線張力勻整裝置為保證絡紗張力值,先自動降低電動張力盤對紗線的附加摩擦張力,仍不能滿足小張力值的要求,只能靠降低槽筒轉速來達到恒定小張力的要求。且我公司工藝參數設定最低降速值為工藝設定車速的70%,即為了滿足設定小張力的要求,絡紗時從管紗下到絡紗錠開始,整個管紗全部靠降低絡紗速度來調節張力,所以槽筒一直在降速,最低絡紗速度為630米/分(900米/分×70%),這是導致ACX5型自絡70錠/臺一個班產量比老自絡60錠/臺一個班產量低的主要原因。

  針對上述原因,我們對工藝參數進行了調整。

  分析表2數據可知:絡紗張力調至10厘牛、槽筒降速調到工藝車速的90%時,ACX5型自動絡筒機產量明顯上升,夜班6時臺產量可以達185.8千克;由于二者所用電清器不同,10萬米切次數差異較大,導致二者效率存在差異,影響了ACX5型絡筒機產量的再提高。

  由此,我們了解到:絡紗張力設定為原紗斷裂強力平均值的8%~12%,若設定太小,則通過槽筒降速來達到減小張力的目的,影響絡筒產量。絡紗張力對筒子的成型和卷繞密度有直接的影響,若要減小筒子卷繞密度,可將張力值設定在原紗斷裂強力平均值的8%附近;若密度還是太大,筒子手感發硬,可通過減少筒子架的加壓來減小筒子卷繞密度,即將搖架減壓H-M-S調到M和S之間一個刻度(S過3格處),達到成型、密度和絡筒產量的平衡。

  (陜西八方紡織有限責任公司 劉保國 徐峰 劉麗娜)


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