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成本“瘦身” 效益“增肥”

        ——經緯榆次分公司2013年靠工藝降成本達1497萬元

  在紡織機械領域,要想做好成本管理工作,不僅要熟知企業(yè)的經營狀況,分析數(shù)據(jù)的潛在關系,更要熟悉生產工藝及生產流程,只有熟悉生產工藝和生產流程,才能夠掌握車間成本的管理內容和管理方向,才能從源頭控制成本支出,確保用最少的成本實現(xiàn)利益最大化。

  縮短流程提升效率

  經緯紡機榆次分公司自2013年年初提出工藝降成本方針目標以來,積極組織各單位落實相關措施和責任,去年一年,各單位工藝人員在設備維修、刀具應用、解決瓶頸工序及優(yōu)化工藝等多方面節(jié)約成本約1497萬元,成績斐然。

  機械制造廠(原中小件廠)工藝人員針對兩臺數(shù)控車床上的鏜孔刀架存在壓緊螺孔螺紋損壞,不能正常使用,而重新購買刀架需2050元,在這一情況下,工藝人員自行修復刀架,并利用廢料自行加工配件,降低設備附件購置費用1.23萬元。此外,工藝人員還針對細紗機搖臂零件形狀不規(guī)則、加工要求多、工藝流程長、尺寸精度和形位公差要求高的現(xiàn)狀,設計了8套專用夾具。經過生產驗證,采用專用夾具生產的零件合格率達到100%。采用專用夾具不僅減少了組合夾具的搭建、調整時間,而且確保裝夾更加方便快捷,可靠性提高,使得切削用量的選擇較以往提高5%~10%,同時,每套夾具都可一次裝夾兩個零件,減少了刀具的空行程時間,零件生產效率提高15%左右,全年可節(jié)約費用約42240元。

  專件公司羅拉廠工藝人員也取消了原先的拋光外螺紋工序,在數(shù)控車外螺紋工序加裝數(shù)控車加裝拋外絲工裝,使每一零件的加工時間節(jié)約25秒,減少用工1人,每年可節(jié)約加工費用1.9萬元。

  向工藝技術要效益

  為在公司范圍內推廣先進的、適用的切削加工技術,提升公司金屬切削加工工藝水平和生產效率,進一步促進公司降本增效工作的開展,2013年下半年,公司成立了“經緯榆次分公司刀具技術推廣與應用工作組”。半年多來,工作組改進了JWF1562-4220小擺座加工方法和加工刀具,其單件加工效率提高近7倍,解決羅拉雙頭車加工中心孔工序刀具磨損快的問題,刀具壽命提高60倍;解決了中墻板平面銑加工因刀具問題表面粗糙度超差的問題;羅拉車螺紋刀具應用瓦格斯刀具,降低購置刀具費用約50萬元。

  技術部產品工藝室工藝人員通過對細紗機、劍桿織機等機種的零件加工工藝進行優(yōu)化、縮短工藝流程、封閉生產及應用新材料等一系列創(chuàng)新舉措,降低了產品制造成本150萬元。

  專件公司錠子廠自制工裝減少發(fā)制服費用。2013年,他們加大工裝及備件的自制力度,共生產各種備件、工裝60件套,完成料車改造10臺,降低工裝發(fā)制費用2萬余元,改造料車節(jié)約1萬元。

  冷作廠的三點折彎機牛筋墊為易損件,正常情況下一條可以使用1年,且進口一條需1萬元,但是,由于集落產品產量和厚板彎形件數(shù)量大,對三點折彎機牛筋墊損害嚴重,造成了三點折彎機牛筋墊頻換。而國內沒有現(xiàn)成加工三點折彎機牛筋墊的廠家,為此,分廠上下群策群力,根據(jù)牛筋墊的使用特點,花費1030元購置了代用材料自制墊子,其使用壽命是進口牛筋墊的5倍,且效果良好,全年可節(jié)約成本35721元。

  靠精益生產見實效

  機械制造廠(原精大件廠)在加工JWG1728、JWF1278等產品零件和外委零件時,有許多是不常用刀具或非標刀具、量具,如果按正常手續(xù)設計、制造或購買,不僅費用高、周期長,還會影響生產進度或加工質量。工藝人員從現(xiàn)有工裝中精挑細選,找出合適的刀具等工裝14種,節(jié)約費用約25萬元。

  棉機總裝廠工藝人員根據(jù)細紗機外出安裝工藝要求,在保證細紗機穩(wěn)定性的同時,積極對裝車工具進行改進和設計,通過公司比價采購和優(yōu)化選用,全年可節(jié)省工具成本近10萬元。

  鋼領軸承廠(原電熱廠)網帶爐的保護氣氛由液氨裂解提供,此工藝成本高,且換氣過程中容易發(fā)生脫碳、氧化等安全生產隱患。為保證安全生產,原電熱廠工藝人員對穩(wěn)定性高、安全系數(shù)大的氮氣+甲醇保護氣氛進行調研,經過一段時間的調整、試生產,滿足了產品加工的要求,同時,利用自制氮氣的便利條件,每年可節(jié)約輔料費用10萬元左右。電熱廠還考慮到熱處理工部箱式臺車爐的升溫時間長,造成能源的大量浪費,工藝人員絞盡腦汁,經過對保溫材料的不斷調研,將兩臺125KW箱式臺車爐的保溫層由單純的耐火磚保溫改為耐火磚+陶瓷纖維保溫,這樣一來,利用陶瓷纖維的熱反射原理解決了箱式臺車爐升溫時間長、能源浪費嚴重的問題。

  編輯點評

  經緯榆次分公司開展的依靠工藝管理降低生產成本工作,順應了市場競爭的潮流,工藝人員憑借智慧和責任心,加強自主創(chuàng)新,為公司渡過難關、科學發(fā)展獻計獻策,在一定程度上提高了企業(yè)的核心競爭力和發(fā)展后勁。

  總之,企業(yè)的成本管理是一項系統(tǒng)而又龐大的工程,不僅僅局限于簡單的控制預算,還要把自己的思想和觀念融入到企業(yè)的成本管理過程當中,以制度為準繩,以數(shù)據(jù)為依據(jù),以考核為手段,運用科學的分析總結方法,使成本管理成為真正為企業(yè)發(fā)展壯大保駕護航的基礎和保證,最大限度發(fā)揮它的作用。


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